北极星水处理网讯:摘要:在上海市水污染防治行动中,城镇污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB—)一级A标准,技术重点是实现总氮指标的控制。某城镇污水处理厂在提标改造工程中,深度处理采用反硝化滤池,总设计规模为24×m/d,其中设备结合实际运行情况按18×m/d规模配置。运行结果表明,系统对硝态氮、总氮具有非常稳定的去除效果,出水总氮稳定在10mg/L以下;滤池微生物群落特征和溶解氧变化,可以作为考察滤池运行状态的必要辅助。经估算,该工程新增的直接运行费用为0.元/m。
关键词:反硝化滤池;提标改造;总氮;微生物特征;溶解氧
为持续改善区域水环境质量,上海市于年—年实施了30余座城镇污水处理厂提标改造和新建、扩建工程,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB—)一级A标准,其重点在于氮、磷等污染物的深度处理。近年来,作为深度处理生物脱氮的重要工艺———反硝化滤池已在国内得到广泛应用。夏文辉等、严国奇等介绍了反硝化滤池在大型污水厂的设计、调试与运行情况,系统脱氮效果稳定。周晓黎等依托实验室反硝化生物滤池,研究了生物膜胞外聚合物(EPS)的空间分布特征,发现沿水流方向EPS含量呈先升高后降低的变化趋势,在滤料层中间段最高。但受多种条件影响,其实际处理效果报道不多,且较少结合微生物特征来判断运行状态。以某城镇污水处理厂工程为依托,探讨了反硝化滤池的调试运行情况,并提出设备选择的建议,旨在为该工艺的推广应用积累实际工程经验,为污水厂的运行管理提供参考。
1工程概况
上海市某城镇污水处理厂于年初开始实施提标改造工程,改造后主体工艺流程为“粗/细格栅—曝气沉砂池—初沉池—改良型Bardenpho—二沉池—磁混凝沉淀池—反硝化滤池—消毒池”,其中深度处理段“磁混凝沉淀池—反硝化滤池”为新增单体。反硝化滤池集生物脱氮和过滤为一体,结合传统过滤和反硝化作用,同时去除悬浮物和总氮。土建按远期24×m/d设计,共14格。近期运行按18×m/d,投产10格。滤池设计进、出水水质见表1(其中,设计最低水温为12℃,出水指标优于一级A标准)。
2主要构(建)筑物及设备配置
①反硝化滤池
磁混凝沉淀池出水总渠分两路管道进入反硝化滤池,滤池为东西两侧布置,每侧布置混合池,设置1台混合搅拌机,功率为5.5kW,用于快速混合碳源。滤池共14格,单格尺寸(L×B×H)为22.75m×4.88m×5.85m。池底安装高密度聚乙烯滤砖,作为配水布气系统,收集滤液至池底中央的集水槽;反冲洗过程中,均匀分布反冲洗气流和水流;同时作为滤料层的承载结构。由下至上布置承托层和石英砂层,规格依次为5层砾石(19mm×13mm、13mm×6mm、6mm×3mm、13mm×6mm、19mm×13mm),以及石英砂层。石英砂粒径为1.70~3.35mm,均匀系数为1.35,滤层高度为2m,球形度>0.8,莫氏硬度为7。
②反冲洗清水池
尺寸(L×B×H)为21.0m×9.0m×4.3m(有效水深为3.3m),与清水渠连通。设反冲洗水泵(潜水泵3台,2用1备),流量为m3/h,扬程为98kPa,功率为35kW。
③废水池
尺寸(L×B×H)为19.7m×9.0m×6.1m(有效水深为5.1m),与清水渠连通。设置废水泵(潜水泵2台,1用1备),流量为m/h,扬程为81kPa,功率为10kW。设潜水搅拌机2台,功率为4kW。
④鼓风机房
尺寸(L×B×H)为22.0m×9.3m×8.2m,与滤池合建。设反冲洗鼓风机3台(2用1备),风量为m/h,风压为0.07MPa,功率为kW。
设空压机2套,风量为0.84m3/min,风压为0.7MPa,功率为5.5kW,配套冷干机、储气罐等。
⑤碳源投加系统
新建储液池,设投加泵2台,互为备用,流量为L/h,压力为0.3MPa,功率为0.75kW,分别投加至东西两侧碳源混合池。
⑥控制系统
每格滤池设置5个气动蝶阀/闸门,分别为进水闸门、出水调节蝶阀、反冲洗进水蝶阀、反冲洗空气蝶阀、废水蝶阀。反冲洗水泵出口总管设置1个调节蝶阀,反冲洗鼓风机出口总管设置1个电动放空阀。系统内主要仪表包括:进水流量计、反冲洗水流量计、超声波液位计、进出水硝酸盐分析仪、进水溶氧仪,以及配套所需的压力开关和液位开关等。滤池配套1个主控柜,防护等级IP55,含PLC及人机界面,用于控制滤池运行,包括反冲洗鼓风机、反冲洗水泵、废水泵及所有自动控制阀门和仪表。
3运行效果及分析
3.1调试启动
该工程于年12月建设完工,12月底正式进入调试运行阶段。初期进水量为12×m/d,以8格运行。调试阶段正值冬季,启动初期水温为10~12℃,进水DO为8.5~9.7mg/L,SS较低,为3~14mg/L,COD为15.2~44.2mg/L,平均值为24.6mg/L。启动方案有两种:①采用污泥接种,降低滤池的液位至砂面上~mm,连接污泥泵和软管后,开启污泥泵,首批投泥;将二沉池污泥分别投加到每格滤池作为接种污泥,并通过曝气使污泥均匀分布。②当水质浓度较低或外部因素受限时,采用自然培养挂膜的方式,依靠前端二沉池出水SS所携带的微生物完成污泥培养及积累,在启动的前2~3天,系统可超越磁混凝沉淀池运行或者暂停混凝加药。方案①接种生化污泥,在缺氧环境下可能出现释磷现象,存在磷超标的风险。因此,该工程采用自然培养的方式挂膜,依靠前段出水SS所携带的微生物完成污泥培养及积累,培养反硝化细菌。
根据水量和进水中硝酸盐浓度,计算醋酸钠投加量(Q)。启动时,先按25%Q投加碳源(20%的醋酸钠)。由于滤池初期无反硝化效果,在这个阶段出水COD会有所上升,但因少量投加醋酸钠,COD浓度上升不明显,不致引起出水有机物超标。每天早晨8点取样,根据出水硝酸盐浓度逐步提高碳源投加量。在冬季建议投加比例分别按45%、65%、85%和%,略微过量供给,以促使反硝化细菌尽快占据主导地位。
3.2微生物特征
生物培养驯化过程中采用双目生物显微镜(XSP-4C)镜检。在反冲洗过程中,气水冲洗约10min(2/3进程)时取反冲洗废水镜检。培养初期(第1周内)污泥镜检图片见图1。镜检发现菌胶团、微生物种类和数量较少,只能看到少量扭头虫、楯纤虫,偶尔发现1~2只线虫。
2周后,出水硝酸盐浓度呈降低趋势,在碳源供给稳定的情况下,一旦反硝化效果产生,脱氮效果增长明显,2~3d内趋于稳定。培养后期的污泥镜检结果见图2。
由图2可以观察到,随着调试的进行,首先是丝状菌大量出现,再逐渐出现原生动物和后生动物,如累枝虫、钟虫、轮虫、线虫等,微生物种类丰富,对照硝酸盐的去除效果,说明系统已具备反硝化功能。后期运行期间也发现,当系统受到外界冲击时,微生物种群特征变化,菌种种类和数量减少,特别是丝状菌明显减少。这种情况也与刘凯等的研究报道一致。丝状菌作为反硝化作用的指示生物之一,既有助于其他菌落围绕其生长,也能依靠菌丝体的交织作用增加膜块的机械强度。因不同的污水处理厂水源水质的差异,主要微生物种类也存在较大差异,应按照全厂构筑物的流向进行观察,寻找优势种群的生态演替规律,指示系统运行的状态和判断处理效果。
3.3溶解氧的变化
采用HACHHQ40d溶解氧分析仪,浸入式检测滤池内DO的变化情况,分别测定2#、10#滤池进水渠内、滤池内(高低液位及砂面)、清水池内几处,其中高液位为液面淹没进水堰堰口(距滤料顶1.75m),低液位为经出水调节阀调节后的最低液位(距滤料顶1.55m),调试初期高低液位波动为±0.1m。1月—2月水温维持在11~13℃,2#、10#滤池DO浓度相近,进水渠内、滤池内高低液位的DO变化范围依次为8.47~9.31、8.49~9.63、8.46~9.48mg/L,且高低液位的DO无明显变化。许多研究认为,应控制恒液位避免跌水而产生二次充氧。而上述数据与现有研究结果不同,分析因进水DO接近饱和,此阶段跌水对DO影响较小。
图3为滤池内DO的变化情况。通过对比发现启动初期清水池DO略降低,约为6~8mg/L,此时进、出水NO-3-N无明显变化;随着清水池DO逐渐降至3mg/L以下,进、出水NO-3-N呈下降趋势;当清水池DO<1mg/L时,系统对NO-3-N的去除趋于稳定。按设计规范,活性污泥法缺氧反硝化要求DO<0.5mg/L,而在实际反应中,由于污泥颗粒尺寸较大,沿粒径方向存在DO浓度梯度,故反硝化对DO的要求显著降低。但当同时存在分子态氧和硝酸盐时,氧会与硝酸盐竞争电子供体,DO会优先消耗掉碳源有机物,造成无效的药耗,且不利于反硝化菌的优势生长,并且可能使反硝化反应集中在填料区后段,从而造成反硝化滤池空间利用不足,影响脱氮效率。
3.4系统运行效果
经连续运行,系统整体、各子系统和设备运行正常,稳定可靠。主要监测项目有进、出水的COD、SS、TP、TN、NH3-N、NO-3-N、NO-2-N等,出水水质稳定达到且优于一级A标准。年3月主要水质指标变化如图4所示。
由图4可见,系统对NO-3-N、TN具有非常稳定的去除效果,出水TN稳定在<10mg/L。
稳定运行后,初期水量为12×m/d,以8格运行;反冲洗频率每48h一格;驱氮频率为每3~4h一次;碳源采用20%的乙酸钠溶液,自动投加,投加比率为6~11;碳源前馈计算依据为(进水硝态氮-目标硝态氮)×投加比率/碳源浓度×进水流量/密度;碳源后馈计算依据为比较出水硝态氮和目标硝态氮,系统自动调整投加比率。
3.5技术经济分析
该工程投资为2万元,主要直接运行费用包括电费、药剂费、人工费。其中,系统装机容量为kW,电耗为0.kW·h/m,电价按0.76元/(kW·h)计,则电费为0.元/m。药剂主要为20%的乙酸钠溶液,用量平均为0.58t/d,单价按元/t计,药剂费为0.元/m。运行管理依托厂内现有定员,故人工费未单独计算。该工程新增的直接运行费用为0.元/m。
4技术难点分析
①滤池单格面积大,安装精度要求高。滤池单格面积与池型、生产规模、操作运行方式等有关,也与滤后水汇集和冲洗水分配的均匀性有较大关系。从运行经济性和反冲洗均匀性方面考虑,单格滤池面积一般不宜大于㎡。从土建、设备等方面综合考虑,该工程单格面积为.02m2,尺寸为22.75m(长)×4.88m(宽)。为了保证布水布气的均匀性,安装精度要求高,空气支管管顶位于滤砖2个配气孔之间,空气主管安装偏差在±3mm范围内,单条滤砖长度方向水平度偏差为±3mm,整格滤砖水平度偏差不超过±6mm。
②下向流的滤池由于进水渠起始端和末端水位的差异,以及受土建施工精度影响,常存在内部配水不均匀的问题,容易导致局部水质穿透。采用两侧对称布置,因厂区占地受限,从前序单元的出水总渠由两路管道分别向两侧进水,更增加了进水分配的难度。单格滤池进水槽设置可调整高度的堰板,槽纵向堰顶水平偏差为±1mm,池与池之间堰顶竖向偏差为±2mm,进水后再根据所有滤池的进水速度微调,以保证进水流量均衡。在实际运行过程中,由于进水水量的波动,特别是在小流量时,单格流量不能完全均匀,因此考虑后期在每格滤池进水闸门之后增设一道堰板,作为一级布水堰板,在进水渠道内进一步削弱水流的动能,促使水流分布更为均匀。
③反硝化最合适的温度为20~40℃,低温会降低反硝化细菌的繁殖速率和代谢速率,温度<15℃反硝化速率明显降低,在5℃以下时反硝化速率极低,不到30℃条件下的1/7[4,10]。该工程的系统调试启动期正好在冬季,进水水温较低(10~12℃),处于反硝化细菌生长温度的低限,成为影响微生物培养周期的主要问题。调试阶段滤池实际进水负荷较低,选用自然培养的方式,启动周期相对较长,在前2周内基本上未出现明显的反硝化效果,2周后反硝化效果逐渐明显并稳定。
④由于进水溶解氧过高,会增加碳源的用量。在调试期间,追踪了从二沉池到清水池的溶解氧浓度变化情况(见表2)。
由表2可知,受前端生化池的影响,二沉池出水DO已高于4mg/L,且波动较大,经过提升泵提升后DO达到6~8mg/L,再经后续单元逐级升高,造成滤池进水DO居高不下。在后期将考虑优化前端工艺,控制溶解氧的升高。建议设计阶段在全厂系统内考虑溶解氧的变化,而不仅从滤池单元考虑。
为了降低水头跌落对充氧的影响,在反硝化滤池中普遍采用恒液位的运行模式,而控制恒液位要求液位和出水调节阀开度之间实时响应,这对液位计的精度和灵敏度,以及阀门动作速度和阀板动作次数都提出了更高要求,需要在运行成本和设备寿命之间综合考虑。
5结论
①上海某城镇污水处理厂提标改造工程采用反硝化滤池,脱氮效果显著,直接运行费用为0.元/m,能稳定实现出水总氮指标达到并优于一级A标准。
②在冬季低温条件下采用自然培养污泥的方式调试,约2周后反硝化效果逐渐显现并在2~3d内趋于稳定。微生物特征变化明显,直接反映系统运行状态,建议作为日常运行必要的检测项目。
③观察滤池进、出水DO变化,有助于了解反硝化的运行环境。通过优化控制全厂系统内DO,从而降低滤池进水DO,对反硝化的经济运行具有重要意义。
④在长期运行过程中,需要运营人员积累运行数据,分析滤池的运行状态,在保证系统出水各项水质指标的前提下,对反洗周期、碳源投加量等重要运行参数进行调整,摸索系统在不同工况、不同季节下的最佳运行参数,进一步降低处理能耗。
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